【喜迎十八大·数字看发展】:十六大以来公司安全生产工作综述

发布日期: 2012-10-26

夯实安全基础 推动变革创新

——十六大以来公司安全生产工作综述

  安全生产是电网企业实现科学发展的基石,是一切工作的基础。10年来,省公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,认真落实“三个百分之百”要求,立足科学发展,致力变革创新,推进精益管理,狠抓责任落实,安全生产始终保持稳定局面。公司安全故障起数持续下降,2011年实现全年无事故,8个供电、施工企业连续安全生产平均达到2600天。2011年与2002年相比,110千伏及以上架空线路、变压器、断路器可用系数分别提高0.435、0.261、0.18个百分点;直供直管范围城市客户供电可靠率提高0.479个百分点;城市综合电压合格率提高0.227个百分点。

落实责任   安全基础更加牢固

  省公司遵循安全生产客观规律,落实科学的电网安全观,贯彻安全生产“可控、能控、在控”指导思想,坚持抓“三基”,用“三铁”反“三违”,扎实开展反事故斗争、爱心活动、平安工程、安全生产和优质服务“百问百查”、“三查一整改”、“两抓一建”、“安全年”等专项活动,健全省市县三级安全总监、工区安全监督管理工程师、班组安全员为核心的安全生产监督体系,完善安全责任追究与考核机制,实施安全生产月度绩效考核,安全工作水平不断提高。近年来,科学应对了暴风雨、暴雪等极端恶劣天气侵袭,圆满完成了支援南方抗冰抢险、北京奥运会和国庆60周年庆典保电等任务。

  创新机制   安全风险超前防范

  公司全面开展安全生产暗访检查,检查人员不打招呼直接深入现场,查看真实情况,发现工作亮点,及时纠正违章。创新应用3G视频和变电站固定视频等手段实施远程暗访,有效提升暗访效能和质量。

  学习借鉴国际先进理念,与杜邦公司进行合作,按该公司行为安全管理12项基本要素开展安全管理评估,改进安全管理思路和方法,组织大规模行为安全管理培训,开展全员安全承诺签字活动,推进行为安全审核,改进各级安委会组织机构,推广安全经验分享的安全活动方式,营造了良好的安全工作环境。

  公司研发并全面应用安全风险管控信息系统,实现安全风险的全程动态闭环管控和信息共享。鼓励员工查找风险隐患,将员工申报风险级别和数量纳入绩效考核内容,切实将风险防控责任落实到每位员工、每个环节。

  将审计理念引入安全监督,公司本部共审查操作票7175份11.2万余项操作、工作票2647份,发现22类问题、32方面差异;对照审查基层单位工作票管理制度21个,发现问题11个,有效提升了两票执行水平。

精益管理  生产效益不断提升

  强力推动生产系统标准化建设。2006年9月,在生产系统全面推行现场标准化作业;2007年,启动以生产工区、班组和变电站为重点的生产运行标准化建设;截至2009年,共896个生产班组通过公司标准化验收;2010年,实施“变电站大型现场作业标准化流程”管理,推行“综合检修”和“规模作业”模式,做到三个“零时差”和九个“提前”,大型作业现场平均作业时间较以往缩短2.5小时,实现了检修作业现场85%在9时前准时开工,82%在晚负荷高峰来临前恢复送电。

  引入系统理念和量化方法,对现场作业全过程实施精益化管控。2011年,全面实施“精益化倒闸操作流程”和“精益化检修流程”,应用并行操作、定时定额管理、作业甘特图、一书两卡等先进方法,倒闸操作时间平均降低30%,作业时间平均节约2小时,降低了人员劳动强度、现场安全风险和电网事故风险。有关工作成果荣获国网公司管理创新一等奖、全国电力企业管理创新二等奖。

  2006年,启动基于设备状态评估的优化检修;2007年,开展状态检修研究和应用;2008年11月,首批通过国家电网公司状态检修试点验收;2009年6月,公司系统主网全面实现了设备定期检修向状态检修模式的转变,与原模式相比年度综合检修工作量减少28%、节约资金9000余万元;2011年12月,邢台供电公司首批通过国网公司配网状态检修验收;2012年,公司全面推广配网状态检修。配网带电作业实现从无到有,尤其是2011年公司开展10千伏城市配网带电作业共计1818次。

  建立以“四统一、一管控”为核心的配网建设标准化管理体系,配网设计、采购、施工效率大幅提升,设备型号大大减少,新建居民小区供电设施建设工程平均送电时间同比减少50天。

  开展面向单台设备成本费用归集工作,设计设备全寿命周期成本估算模型、创建特色综合评价指标体系、资产全寿命周期管理都取得显著成效,年度直接节约各项成本7000余万元,有关工作成果获得2011年度全国电力行业企业管理创新成果一等奖。

  职工技术创新成果突出,仅2012年上半年,生产专业研发创新成果4000余项,获得专利授权98项,415项创新成果纳入现场标准化作业指导书,统一转化4批共42项工器具类创新成果。

科学发展  电网装备再上台阶

  公司坚持基本建设与技术改造并举方针,10年来共投入70余亿元资金进行设备大修和技术改造,电网设备健康水平明显改善。全面完成油断路器更换,110千伏及以上断路器无油化率由2002年底的59.79%提高至100%。更换534组存在重大安全隐患的220千伏隔离开关,全面实施铁路、公路建设引起的跨越距离不足线路改造。开展变电站直流母线、线路老旧砼杆、500千伏拉V塔等隐患排查治理,科学制订防污治理方案、动态修订污区分布图,自2007年以来连续5年未发生污闪故障。成功发布国内首张风害风险分布图,开展差异化防风设计及风害专项治理,并完成239条110千伏及以上线路防风偏改造以及1.04万基铁塔螺栓防松治理。妥善应对2010年初电网大范围线路覆冰舞动故障,绘制舞动风险分布图,对39条220千伏及以上线路进行防舞动治理,连续两年未发生舞动故障。

  2006年,公司启动变电站无人值班建设与改造工程,投入资金6亿多元,历经3年时间,共建成30座监控中心,对80多座220千伏、300多座110千伏变电站实施技术改造,220千伏及以下变电站全面实现无人值班,同时实现了新建变电站同步接入。110—220千伏变电站无人值班比例由2002年底的38.08%提升至目前的100%。

  2008年7月,建成公司统一的生产管理信息系统,实现了集约化运作和资源共享,其后又实现了该系统与变电站和输电线路巡视、现场标准化作业管理等系统的一体化集成,开发了状态检修辅助决策等高级应用功能。2011年,完成了生产管理信息系统全面升级改造工作,建立了输变电设备状态可视化智能管理平台,同期开发了输变电设备在线监测模块,并安装了输变电在线监测装置814套,生产管理信息系统得到深化应用,评价指标在国网公司系统始终名列前茅。

变革创新  “大检修”体系高效运转

  今年以来,公司大力推进“大检修”体系建设,精简组织架构,优化业务流程,加强风险管控,做到“规定动作全落实”、“自选动作有创新”。公司系统生产工区由9类51个减少为4类26个,13个城区分局整合为6个配电运检工区,并完成了石家庄市区周边4县35千伏设备的上划工作。启动了变电运维一体化工作,建立了工厂化检修基地和技术服务站,实施了公司运检部和状态评价中心“专业一体化”运作模式,建成了国网公司“电力变压器状态评估技术”等实验室。2012年8月31日,公司“大检修”体系建设高质量通过国网公司专业评估,这意味着公司安全生产领域翻开了又一个崭新的篇章。(贾志辉)

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